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浅析150MW机组高中压内缸变形修正

热度0票  浏览128次 时间:2014年2月27日 09:24
浅析150MW机组高中压内缸变形修正
尚海萍
(盐城发电有限公司安全技术部 江苏盐城 224000)
【摘要】汽轮机的汽缸是用来固定通流部分和形成封闭汽室的
一个静止部件。由于过厚的汽缸壁会产生过大的热应力,大容量机
组均采用多层汽缸结构。盐城发电有限公司的#11 机组是哈尔滨汽
轮机有限责任公司生产制造的150MW 凝汽式汽轮机,于2005 年建
成投产,高中压缸采用内外双层缸结构。在2012 年的大修中,发
现机组高中压内缸变形量较大,严重影响了机组效率。本文就以此
机组为例,简要的分析150MW 机组高中压内缸变形的原因及修正方
法,希望对同类型的机组有借鉴作用。
【关键词】双层缸;变形;水平结合面;车削;研磨
汽缸是汽轮机的外壳,是汽轮机中重量大,形状和受力状态复
杂的一个部件。它的作用是将汽轮机的通流部分与大气隔开,以形
成蒸汽热能转换为机械能的封闭汽室,并在其内部支承固定喷觜组、
隔板套、隔板、汽封等静止部件,其外部连接有进汽、排汽、回热
抽汽及疏水等管道,所以汽缸承受工作时汽缸内外压力、蒸汽流出
静叶时对静止部分的反作用力和各种连接管道热状态时对汽缸的作
用力,同时还承受各零件的自重和管道的安装拉力,以及沿汽缸轴
向、径向温度温度分布不均而引起的热应力。特别是在快速启动、
停机和工况变化时,将引起很大的温度变化,会在汽缸和法兰中产
生很大的热应力和热变形。
盐城发电有限公司#11 机组是哈尔滨汽轮机厂生产的超高压机
组,型号为:C135/N150-13.24/535/535/0.981,是热电联供机组。
一、#11 汽轮机汽轮机结构介绍
#11 机汽轮机为超高压、高温机组,高中压缸中,蒸汽的参数
较高,所以采用双层缸结构,这样可以将原单层缸承受的巨大蒸汽
压力分摊给内外两缸,减少了每层缸内、外壁的压力差和温度差,
汽缸壁和法兰可以相应减薄,同时,汽缸水平分面采用窄法兰,螺
栓靠近缸壁中心线,使法兰厚度志缸壁厚度差别减小,在机组启停
及变工况时,其热应力也相应减小,有利于缩短启动时间和快速提
高负荷的适应性。内缸主要承受高温及部分蒸汽压力作用,且其尺
寸较小,内缸外侧是高压缸排汽压力,压差小,故可做得较薄,所
耗用的贵重热金属材料相对减少。而外缸的内外压差比单层汽缸时
压差又降低了许多,因此,减少了外缸结合面漏汽的可能性,外缸
结合面的严密性能够得到保障。
二、#11 汽轮机高中压内缸变形状况
#11 汽轮机在2012 年的机组大修中,发现该机组高中压内缸
变形量较大,以下是高中压内缸水平结合面的修前间隙值(黑色)
及扬度(红色):
间隙值单位:mm;扬度单位:mm/m
汽缸水平结合面检修标准:多缸汽轮机高压内外缸结合面间隙,
在不加涂料均匀压紧1/3 螺栓时检查0.03mm 塞尺在汽缸内、外侧
结合面不得塞入
从上图可以看到,结合面间隙值最大达到了3mm,为内胀口,
严重超过了标准值(< 0.05mm)。为了进一步了解内缸变形情况,
对缸中各道隔板槽道直径进行了详细测量。测量数据如下:表一:
隔板
级数
隔板直径
槽道修前直径
(水平/垂直)
隔板
级数
隔板直径
槽道修前直径
(水平/垂直)
2 前φ1056.5 1059.26/1065.93 6 前φ1088.3 1091.16/1097
中φ1100 1102.07/1108.86 中φ1132 1133.57/1139.32
后φ1057 1059.31/1066.17 后φ1088 1091.38/1096.81
3 前φ1064 1066.31/1073.41 7 前φ1225.5 1226.57/1231.51
中φ1108 1108.14/1115.04 中φ1269.5 1268.67/1273.92
后φ1063 1066.32/1073.11 后φ1226.5 1226.47/1231.32
4 前φ1069.5 1072.73/1079.53 8 前φ1246.5 1247.77/1252.6
中φ1114 1114.69/1121.17 中φ1290 1289.17/1294.92
后φ1069 1072.78/1079.05 后φ1246 1247.79/1252.31
5 前φ1079 1081.90/1088.24 9 前φ1253 1256.03/1261.52
中φ1123 1124.25/1130.36 中φ1297.2 1297.89/1303.99
后φ1079 1081.93/1087.68 后φ1253 1255.88/1261.70
从表一中可以看出,变形后的内缸槽道直径中,仅有个别几道
槽道水平直径不符合隔板膨胀要求,且数值相差不大。
三、#11 汽轮机高中压内缸变形原因分析
汽缸变形导致结合面产生间隙,汽缸结合面有间隙,既不安全
又不经济。而汽缸变形的主原因有:
1、汽缸是铸件,大型铸件要经过时效处理,如果时效时间短,
汽缸在铸造过程中产生的内应力未全部消除,已加工好的汽缸在运
行中会继续变形。
2、汽缸在机械加工的过程中或经修整补焊后所产生的应力,
没有充分进行回火处理加以消除,致使汽缸尚存较大的残余应力,
在运行中产生永久充形。
3、在安装或检修过程中,汽缸隔板套及汽封套的膨胀间隙不
合适,运行合产生强大原膨力使汽缸变形。
4、运行原因造成汽缸法兰变形。汽轮机运行过程中如果受到
快速加热(启动过程中汽缸内壁加热)、急剧冷却(停机降温过快,
汽缸内壁受冷)或水冲击及冷汽进缸、汽轮机满水等各种恶劣工况,
使热应力值大于材料的屈服强度,使汽缸变形,水平法兰结合面上
出现间隙。
四、#11 汽轮机高中压内缸变形修正方案
1、对高中压内缸上下结合面进行车削处理。(用大型立式车床
车削)
加工方法:首先以内缸四个挂耳处为基准点,进行架百分表找
平。并用百分表找出缸面最低点与基准点之间的高度差(上缸为
1.41mm,下缸为1.43mm),根据高度差我们定出车削量,上下缸
均1.50mm,并分3 次进刀对缸面进行车削,以保证完工后的平整度。
2、对高中压内缸进行上下缸合缸,进行手工研磨。
加工方法:首先对高中压内上缸进行红丹粉着色,再与下缸体
合缸,进行对磨,找出缸面高点进行手工打磨,直至上下缸面接触
面达到95%以上,并用塞尺量出各处间隙小于0.05mm。
3、人工对隔板槽道进行打磨处理,使隔板膨胀间隙符合要求。
加工方法:对不符合要求的隔板槽道进行红丹粉着色打磨,直
至隔板膨胀间隙符合要求。
五、变形修正后产生的效益(转下页)
(接上页)高中压内缸结合面修前间隙严重超标,最大间隙更
是达到了3mm,使一部分蒸汽未做功直接排至高中压内外缸之间
或直接排入下一级,热量损耗极大。而通过对高中压内缸的变形修
正,彻底的解决了这一重大缺陷,大大的提高了机组运行的安全效
益与经济效益。
六、结论
汽缸是汽轮机设备的重要组成部分,而高中压内缸所形成的封
闭空间内,蒸汽参数较高,做功能力较强,因此高中压内缸结合面
是否严密对机组的安全经济运行有着举足轻重的作用。此次,对盐
城发电有限公司#11 汽轮机高中压内缸变形的成功修正,同时对电
力行业中其他同类型机组相似问题的解决也有着很好的借鉴作用。
当然,由于在一些方面认识仍然有所缺陷,所以在今后工作中一定
会继续努力。
参考文献
[1] 山西省电力工业局编 ,汽轮机设备检修技术, 水利电力
出版社,1985
[2] 孙奉仲主编, 大型汽轮机运行 ,中国电力出版社,2005
[3]《C135/N150MW 汽轮机说明书》,2005
[4] 靳智平主编 ,电厂汽轮机原理及系统 ,中国电力出版社,
2005
[5]《汽轮机设备检修》高级工,中国电力出版社



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