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圣戈班管道系统有限公司 34 ㎡烧结机厚料层 烧结生产实践

热度0票  浏览153次 时间:2020年4月03日 16:10
夏小勇 赵立华
(圣戈班管道系统有限公司炼铁厂)
摘 要:圣戈班管道系统有限公司烧结机自 2007 年投产以来,通过烧结机扩容改造,加强原料准备,优化配料结构,蒸汽预热,一二混加热水,强化制粒,减少漏风等措施,将烧结料层厚度稳定在 750mm,初步实现了同规格烧结机厚料层烧结,使固体燃料消耗从 59.9kg/t 降至 39.2kg/t,转鼓指数由 74%提高到 75%以上,返矿率由 35%降至 22%,FeO 含量由 11.0%降至 8.5%的显著效果。
关键词:厚料层烧结;蒸汽预热;固燃消耗;强化制粒1 前言
圣戈班管道系统有限公司炼铁厂30㎡烧结机于2007年投产,供一座251m 3 高炉生产用料。2017年6月烧结机扩容至34m 2 ,台车栏板高度由650mm提高至750mm。近几年,随着钢铁行业的寒冬日益严重, “高产、低耗”便成了我们工作的重中之重,而降低烧结能耗的最有效的措施就是厚料层烧结。厚料层烧结的原理是铁酸钙理论及自动蓄热作用 [1] 。该技术的主要效果是:1、减少表层烧结矿的比例,降低烧结矿返矿率;2、降低烧结机机速,增加高温保持时间,提高烧结矿强度;3、自动蓄热作用增加,减少燃料配比,降低固燃消耗;4、降低烧结矿FeO含量,还原性得到改善。
2 实施厚料层烧结的措施
提高烧结料层最主要的措施是增强混合料的透气性。为达到预期效果,我厂从以下几个方面入手,实施厚料层烧结:
2.1加强原料准备 ,优化配料结构
烧结原燃料料的成分、粒度、水分等对烧结过程都会产生很大影响,因此对入厂原料严格按进厂标准进行进料,并采用数字化模型指导配料,精矿粉和外矿达到合适的比例,对四辊破碎的燃料粒度控制到<3mm燃料大于80%,既有效控制了成本又有利于烧结透气性的提高和烧结过程的改善。
2.2 蒸汽预热
水蒸气的露点温度在60 ℃ 左右,料温过低容 易形成过湿层,严重影响烧结透气性 [2] 。投产初期烧结负压较高(13.5kPa),经常出现机尾夹生现象,严重时曾经出现“跑红矿”现象。后期在混合料仓中部周围通加一圈蒸汽管道,蒸汽管道上共有15根分支通往料仓,每个分支上有阀门来控制蒸汽流量,通过此阀门开度来控制烧结机水平方向上的料温,保证机尾红火层厚度趋于一致。经过改造后混合料温度基本控制在露点温度以上(表1为改造前后,烧结机料面宽度方向上的5个测温点),透气性明显改善,负压基本控制在12kPa左右,烧结矿质量得到很大提高。
表1:改造前后,混合料温度对比( ℃ )
2.3 改善料层透气性
为了改善混合料原始料层的透气性,2016年6月在烧结七辊布料器下方安装双层松料器,考虑圆辊布料产生的边缘效应,在烧结机两侧靠近栏板处的松料器安装密度较小,中间安装密度较大,来保证水平方向上透气性一致,通过增加松料器,烧结利用系数从1.304t/m2*h增加至1.525t/m2*h,同时在平料器后增加压料装置,压实靠近栏板处的混合料,减轻“边缘效应”,提高台车边缘处烧结矿的强度。
2.4 减少漏风
风是烧结烧好抽透的有利保障,烧结的有效风量就是烧结矿产量,因此烧结机漏风是导致烧结机能耗高、效率低、产品质量差、利用系数低等问题的根本原因 [3] 。这种有害漏风,已经成为烧结行业的一大难题,它最终制约着烧结生产能力的提高,造成生产成本上升,工序能耗升高。烧结的电耗大部分消耗在主抽风机上,而这些都与漏风有关。因此,降低烧结机漏风是实现低温厚料层烧结技术的主要措施之一。由于设备的安装、质量等因素,烧结机机头密封板、烧结机弹性密封磨损严重,烧结机漏风率高,严重影响烧结质量,为此利用2014年7月大修,2016年9月定修,分批次更换烧结机弹性密封、机头密封板,调整烧结机跑偏,处理后烧结机的漏风明显减少,2017年6月大修对烧结机台车进行整体更换,弹性密封板全部更换,机头、尾密封板调整,烧结机头电除尘外壳整体更换,增加耐候钢密封,有效减少烧结漏风,2018年12月大修更换机头机尾密封板,机头除尘大修。
除此之外,加强烧结机巡检,及时紧固松动栏板,发现台车篦条缝隙大后及时更换,杜绝因掉篦条等造成的漏风。加强设备巡检工、放灰工对卸灰阀、机头除尘器漏风检查,发现漏风及时汇报处理。同时加强看火工的布料水平,及时根据机尾情况对烧结进行布料,通过调整水平方向的压料量,点火温度 [4] ,水分等参数来保证机尾断面红火层厚度在1/3-2/5之间,杜绝部分地方“过烧”,部分地方烧不透的现象,最大程度的保证烧结机的有效风量均匀的沿台车宽度方向分布。
2.5 返矿影响
返矿质量对混合制粒的影响主要表现在粒度大小、含碳量多少和温度的高低。返矿粒度大,对混合料的混匀造球不利,成品率相应下降;返矿粒度过小,大部分为未烧好的“夹生料”,返矿残碳高,使混合料粒度组成波动,透气性变差,生产率下降 [2] ,返矿粒度时大时小最终导致配料波动大,生产不稳。为此加强烧结过程和工艺参数的控制,保证烧好烧透,减少返矿中含灰量,并且返矿粒度每天检测,并根据检测结果定期对一次振筛筛板进行修补和更换,从而保证烧结返矿的粒度满足生产需要,降低返矿率。
2.6 热风烧结
热风烧结技术主要是利用带冷机的高温废气, 加热烧结料层进行烧结。在普通厚料层烧结工艺中,自动蓄热作用较强,料层下部热量过剩,上部热量先天不足。而热风烧结通过引入冷却机上部的热废气,使通过料层的气流温度升高,使上部料层的烧结温度升高,减少上、下层的温差。同时,还可以替代部分固体燃料的燃烧热,降低固体燃料用量,使固体燃料在烧结料层上、下部的分布更加均匀。
在烧结机建成投产之际,安装所有热风烧结设施。在带冷机1#鼓风机上方安装支架及热风收集罩,通过安装有保温材料的热风管道,带冷机产生的热气流顺利流向烧结机热风罩内,实现了热风烧结。
热风烧结机技术后,实现了烧结矿废气显热循环利用,解决了烧结上、下部热量分布不均匀的问题,实现了均匀烧结,烧结矿实物质量得到改善,烧结矿表面强度提高,转鼓强度提高,固体燃耗降低。达到了烧结矿优质、低耗、高产的目的。
3 厚料层烧结的效果
成功将烧结料层厚度稳定在750mm,远远大于同规格烧结机的料层厚度,取得了烧结固体燃料消耗从59.9kg/t降至39.2kg/t,转鼓指数由74%提高到75%以上,返矿率由35%降至22%,FeO含量由11%降至8.5%的显著效果。
4 结 论
通过加强原料准备,优化配料结构,蒸汽预热,强化制粒,偏析布料,改善料层透气性,减少漏风,热风烧结等措施增强烧结透气性,强化烧结过程,初步实现的厚料层烧结,使返矿率降低,固体燃耗降低,FeO含量降低,转鼓指数提高。
厚料层烧结不仅降低了烧结矿的生产成本,而且为高炉提供了强度高,还原性好的烧结矿,保证了高炉的精料要求。■参考文献
[1] 冯根生,吴胜利. 改善厚料层烧结热态透气性的研究 [J]. 烧结球团,2011,36(1):1-5 .
[2]薛俊虎. 烧结生产知识技能问答. 冶金工业出版社2003(2).
[3]刘国定.漏风治理是烧结最廉价的投资[C]。山东省济南市:山东冶金,2016
[4]许满兴.点好火是确保烧结产量、质量的关键操作[N]. 中国冶金报, 2015年7月9日(2).



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